胜利油田超稠油热采:日耗电量降低 66.7%
发布时间:2026/07/16
胜利油田新春公司某水平井是一口超稠油热采水平井,20℃条件下原油黏度为89,264 mPa·s,原设备为皮带式抽油机。生产期间,井筒温度下降后,原油黏度持续升高,设备出现光杆缓下,生产周期短,原生产管柱也无法实现不动管柱注采一体化。
一、IntelliCPCP®设计逻辑
超稠油热采水平井进入生产后期后,原油黏度升高,泵腔通过阻力增大,运行扭矩上升,原设备容易出现光杆缓下,生产周期也随之缩短。
针对这一工况,IntelliCPCP® 系统依托边缘智能算法,实时采集产液量、扭矩、转速等运行数据,智能匹配井下最适配的定转子配合间隙。
动态调整定转子间隙
系统通过井上升降总成,调整锥形转子在定子之中的轴向位置。
依靠独有全金属锥形结构,转子在定子中的轴向位移可转变为定转子径向间隙。
降低设备运行负载
当原油黏度升高时,系统增大定转子间隙,降低高黏流体的通过流阻力,减小设备运行扭矩,降低运行负载。
不同于传统设备固定间隙运行、一味追求排量的模式,该系统可随井下工况动态自适应调节,保持最佳举升状态。
热采水平井周期短、效率低的问题,不仅源于稠油进泵困难,更受制于注汽、采油频繁切换的作业模式。传统管柱无法实现不动管 柱切换工艺,注汽后复产必须反复起下管柱,增加注汽与人工成本。IntelliCPCP® 采用不动管柱注采一体化技术,优化了现场作业流程:
注汽阶段
注汽阶段,升降机构上提抽油杆,THERMOLOCK® 密封机构密封井口,井下全金属锥形转子同步上提,打开注汽通道。同时,注汽过滤器减少杂质进入泵腔,降低杂质对泵体的影响,并保持了注汽阶段的井口的完整性。
生产阶段
注汽结束后,系统下放锥形转子恢复生产。同一管柱从注汽通道切换回生产通道。
同一管柱实现注汽、采油无缝切换,减少频繁起下管柱,提升热采井作业连续性,降低大修管柱的作业成本。
二、IntelliCPCP®应用效果
使用 IntelliCPCP® 后,该井在生产周期内的运行指标得到改善:
● 累计产液1,102 t;
● 日耗电量降低66.7%;
● 同周期减少注汽1次。
IntelliCPCP® 降低了高黏原油通过泵腔时的阻力、降低系统运行扭矩,使设备可以在热采后期保持更稳定的举升状态。同时,不动管柱注采一体化减少了注汽与生产之间的频繁作业,延长了生产周期。
三、结语
随着该井进入生产后期,井筒降温致使原油黏度升高,原设备暴露出光杆缓下、生产周期缩短,以及无法实现不动管柱注采切换等问题。对此,IntelliCPCP® 通过动态间隙调节,精准控制高黏阶段的运行扭矩,并依托不动管柱注采一体化大幅减少了注汽与复产间的频繁作业。这一方案有效延长了热采后期的生产周期,显著降低了设备的举升能耗与现场人工干预成本。